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预粉磨工艺开流磨机适应性改造 

发布时间:2019/06/13

  目前配套预粉磨工艺的多数用户的管磨机,都是普通磨机,其磨机的内部结构与预粉磨的物料不相适应,尤其是有辊压机预粉磨工艺的管磨机当管磨机不是圈流工艺时,其台时产量明显偏低,按理说,管磨机圈流和开流生产工艺不应该有什么区别,尤其是现行的水泥标准各企业为了保证水泥强度,在粉磨细度上下功夫,只有细度以及比表面积达到400平方米/公斤时,水泥成品达到400比表面积时,圈流粉磨工艺明显没有突出的优势。那么开流管磨机为什么在开流的情况下不好用那。为们分析造成这种不适应的原因如下:

  1、是因为经过预粉磨之后的物料粒径较小,且有20%左右的超细粉,大家知道小颗粒物料流动性好,比如水泥的堆积比就小,块状物料堆积比就大。小颗粒是磨机内就起到润滑剂作用,同时小颗粒在负压风的作用下也会迅速后移,这些都是造成物料流速快的因素。

  2、辊压机的入磨水分要求不超过1.5%,经过循环系统的风选之后,入磨物料水分会下降到0.8%以下。过低的入磨水分物料在磨内也出现流速过快现象。

  3、研磨体偏大,采用预粉磨工艺的磨机,因为入磨物料已经是较小的颗粒,那么研磨体应该向偏小的直径改变,这方面多数操作者还是比较保守,比如一台新磨机开始的时候台时较低,国二年之后台时逐步提升,就是因为研磨体磨小了,吨研磨体个数增加了,粉磨效率才能提高了。

  总之开流磨机由于物料流速过快,料层偏低,部分研磨体之间没有物料,产生无用的功耗,物料在各仓内的停留时间缩短,部分物料没有达到要求的细度就会排出磨外,出现磨机跑粗,为了保证质量就得压低产量,这就是台时产量下降的根本原因。

  技术改造方法

  A:由原磨机的两个仓,改为三个粉磨仓,一仓能够起到对较大颗粒的破碎作用,更换磨机衬板,起到对研磨体提升和研磨的双重功能。

  B:磨机一仓的筒体外部设置粗粉回料管道,对一仓粉磨后的25%左右的粗粉经过风选和筛选后,能够返回到一仓的前端进入,实现循环粉磨。为二仓和三仓的微细粉磨打下良好基础。

  C:二仓改进衬板结构:由于达到二仓的物料颗粒较细,物料流速加快,采用双U回料衬板,控制物料流速,使其达到合理的粉磨效果。

  D:第三仓衬板及活化环改造:由于三仓的物料颗粒较小,流速较快,物料量减少,有25%的研磨体出现空磨,粉磨效率低,改造方法是更换双U回料衬板,降低物料流速,使研磨体100%的起到粉磨作用。改进活化环的结构形状,即起到对研磨体的搅拌作用也起到对物料的控制流速作用,提高粉磨效率。

  E:改造三仓尾的出磨篦子板,使其达到能够良好的通风作用,不出现用风跑粗的不良现象。

  F:调整磨机的研磨体级配,在衬板改造后对研磨体的提升高度增加之后,降低研磨体的平均直径,使之既有冲击能力又有研磨体的个数增多的双重效果提高粉磨能力。

  通过上述的技术改造之后,磨机对预粉磨来的较小颗粒物料比较适应,不需要较多的物料通过量来保证料面的合理性,同时当磨机的通过量越少时,物料是磨内的停留时间相应的越长,粉磨效果越好,这种技术不但适应开流管磨机工艺,也适应圈流粉磨工艺,用于圈流粉磨时,出磨水泥成品率提高,一般回流物料不超过50%,这样对出磨斗提机降低循环负荷减少工作电流起到作用。